9月12日,第二公司承建的榆神能化50萬噸/年煤基乙醇項目80000m3/h空分裝置一次開車成功,各項運行參數達到設計指標,并產出合格的氧氮產品。

該空分裝置通過空氣分離制成氧氣、氮氣,將氧氣提供給氣化、污水處理等裝置使用,同時為其他下游裝置提供純度≥99.999%各種壓力等級的氮氣。該空分裝置主要實物工程量包括:動設備安裝82臺(套),工藝管道安裝15000m,管道焊接120000吋,管件安裝近5000個,鋼結構安裝總量1000余噸等。
項目自2020年底開始安裝,第二公司積極準備,組建了空分裝置施工經驗豐富的管理團隊,先后投入120余名施工人員,克服疫情反復、施工空間狹小、交叉作業多等不利因素,及時優化安裝方案,合理調配生產要素。施工過程中,項目部嚴把工程質量關,針對空分裝置冷箱管道焊接量大、鋁管無應力配管、焊接質量要求高的特點,安排專人重點嚴抓嚴管嚴控鋁管焊接,經過大家共同努力,最終近40000余道焊口一次焊接合格率達到98%以上。
為保證空分裝置一次開車成功順利產出合格產品,第二公司空分試運組提前做好準備,先后按照時間節點完成了壓縮機組調試、管道試壓吹掃、冷箱裸冷查漏及珠光砂裝填等前期工作,制定了安全可靠的開車方案,穩步推進開車進程。9月12日,空分裝置一次開車成功,經連續運行,裝置系統各項運行參數達到設計指標,產出質量合格的氧、氮產品,為下游其他裝置開車試車提供了有力保障。(李增宇 高紅星)