4月13日,經過兩天的激烈奮戰,第三公司圓滿完成了延安石油化工廠2萬噸/年廢酸再生裝置搶修施工任務,目前裝置已進入升溫開車階段,保證了業主的生產所需。
由于延安石油化工廠2萬噸/年廢酸再生裝置達到運轉周期,需要停車對一級反應器的催化劑進行過濾重新裝填,4臺高溫除塵器也需要進行更換濾布、濾棒、清礁等搶修作業。接到搶修任務后,第三公司延安石化廠保運項目部迅速行動,經現場勘查發現,熔鹽套管的內外管系三種不同材質,介質為熔鹽和殘留廢酸,且60余米管線存在10多處漏點,需要把外管切割后才能補焊漏點。時間緊,任務重,焊接量大,危險系數較大。為了確保優質高效完成搶修任務,項目部立即組織相關人員熟悉搶修任務,安排技術骨干制定搶修方案,準備施工物資機具,對施工人員進行技術安全交底,為搶修工作做好相關準備。
項目部在增加焊工的同時,采取焊材預熱,焊后穩定化熱處理,套管對接焊縫,氬弧焊打底,手工焊蓋面等措施保證焊接質量。安全員在動火、受限區域逐個進行檢測,對現場進行動態安全監護,確保施工安全。80多名施工人員克服了交叉作業多,施工場地狹小等不利因素影響,在保障安全和質量的前提下,團結一心,分工協作,24小時輪流施工,按期高質量完成了搶修任務,焊口全部滲透探傷合格,圓滿完成此次搶修任務,為延安石化廠安全生產提供了保障,受到了業主的肯定。(孫寧軍趙陽)